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旧 2011-08-08, 09:12     #1
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默认 导辊平行问题   



各位大哥,小弟厂里有一台6色凹印机,是09年进的二手机,刚开始用时很好,但从今年初开始,印刷PET和PA时(尤其是膜宽超过500mm),薄膜在导辊上前进时,出现很多斜纹,直接导致印刷时出现严重的水纹现象。用水平测试,版是水平的,但导辊一直调不好,有人说把导辊换成没有展平纹的光辊就好了,可以吗?有没有好的调整方法?现在我们从第一色开始往后调,调到第3色和第4色之间就没法再调了,因为已经再调导辊已经调到极限位置了,除非把单元之间断开再弄,我觉得似乎不太对,请各位高手帮忙解决一下。
niuniubaba 当前离线  
旧 2011-08-08, 13:59   只看该作者   #2
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是不是胶辊出题呢,不平衡。////----
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旧 2011-08-08, 18:29   只看该作者   #3
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如果按你说的这些情况,和展平纹没关系,首先要检查一下前后六色的底座是不是已经不完全在一条直线上了,(6色二手机怕是已经转了几手,或是用了很久了,搬运时可能已经变形了);导辊如果怎么调都不行,先检查一下导辊的轴承,有时候是轴承有问题(记得你以前就说过套不准)!
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niuniubaba (2011-08-09)
旧 2011-08-09, 08:59   只看该作者   #4
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胶辊是没问题的,印刷1.8丝的OPP就没问题,印2丝以上的PET也没问题。印刷1.2丝PET时,如果捆住调节辊前面一根导辊就能使印刷不出现水纹,但划痕太多,影响产品质量。底座没注意是不是在一条直线上,但导辊都能正常转动,没有发涩或停转现象。还有人说可能是机器使用时间过久,因为经常印刷比较窄的薄膜(110宽的机器,印刷宽度70厘米以下的居多),所以导辊中间比两边变细了,不知道这个解释是否能成立。
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旧 2011-08-10, 14:50   只看该作者   #5
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引用:
作者: niuniubaba 查看帖子
胶辊是没问题的,印刷1.8丝的OPP就没问题,印2丝以上的PET也没问题。印刷1.2丝PET时,如果捆住调节辊前面一根导辊就能使印刷不出现水纹,但划痕太多,影响产品质量。底座没注意是不是在一条直线上,但导辊都能正常转动,没有发涩或停转现象。还有人说可能是机器使用时间过久,因为经常印刷比较窄的薄膜(110宽的机器,印刷宽度70厘米以下的居多),所以导辊中间比两边变细了,不知道这个解释是否能成立。
还是去检查一下轴承吧,如果用了很久的机器,轴承磨损会出现你这种情况的,表面看也转动,但并不一定正常,要注意观察是不是已经偏心了,这个事很简单的事,拆开看一下,没问题就搞点黄油装回去!如果都到了发涩,甚至停转,那问题就很严重了!
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niuniubaba (2011-08-12)
旧 2011-08-10, 16:10   只看该作者   #6
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至于辊中间变细这个问题,如果长期使用小规格的就会造成。
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也可能是材料的收卷张力不均引起。
JensonK 当前离线  
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