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旧 2009-07-21, 21:44     #1
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旧 2009-07-21, 23:32     #2
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默认 请教明大侠!

请明大侠帮忙分析一个实战案例:UV印刷半个月换水一次,新换的水箱润版液导电值780μs ;半个月后更换润版液时水箱里混入部分UV油墨,换水时测导电值为1000—1100μs左右,感到迷惑的是换水后再印刷供水量不但不能减小反而要加大,一般水斗辊转速需加大20%,不然容易开机糊版。另外一直有这样操作感受,IPA设定比例大一些(如15%),印刷时水量可以控制得更小,这与IPA加多后油墨乳化严重的理念有点偏离,这又是什么原因?
本公司印刷条件如下:
IPA:12%(纯度高)
Additive: 3% (bottcher S-3010)
自来水导电值:100μs
水箱温度:10℃ : 墨辊温度:28℃
印刷车间温度:25℃ 湿度:55%
印刷机:R700 ,水箱是自动加酒精和水斗液,人工测过抽取比例正常
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旧 2009-07-24, 23:20     #3
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默认 感谢明大侠的专业指导!

这些天一直在做润版液的测试,导电仪器(HINNA)校正正常,具体如下:
20度人工配制90L润版液:
1 水斗液:2%(1.89KG,之所以按此比例配制是因为有资料说UV印刷不能太酸性,是否属实有待进一步实验)
2 IPA:10%(11.7KG,密度0.78)
3 自来水:88%(79.2KG,导电值124US)
配制的润版液20度时印刷机电脑显示IPA数值为9.9%,降温止10度时印刷机电脑显示IPA数值为9.4%,导电值为690US/CM,从这些数据看出温度对IPA有影响,
4 PH值因为PH测量仪器原因未测出。
至此,请明大侠及各位大侠指出上述数据怎样改进,印刷一段时间后油墨对导电值、PH值有怎样的变化规律。
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旧 2009-07-25, 21:53     #4
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默认 感谢明大侠的精辟的分析,同时也希望这个贴能有更多的朋友参与进来!

今天跟踪了昨天手动配制润版液的那台R700(水斗液设定为2%)机器,结果让我不敢相信,经过印刷10几万印张后,用HINNA(导电仪)测出的结果是1296us/cm,另外一台R700(水斗液设定为3%)印刷3天后导电值变成了2200us/cm,水箱中混入了部分UV油墨,但从理论上讲油墨的进入只会降低导电值,纸张是质量较好的白卡、金银卡,它们应该不会对润版液的导电值有太大的影响,感觉很不正常,原因待查。
PH值今天用试纸测出的结果是5.0-5.5左右。应该是没问题,同时这也证明水斗液的抽取是正常的。
以前跟踪过海德堡CD102的UV印刷机,刚换润版液导电值在700us/cm,印刷一周也就1200us/cm,如果PH值正常,导电值不正常,润版液如何平衡两者的关系 。
麻烦明大和各位朋友指点,分享你的实战经验。
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旧 2009-07-26, 09:33     #5
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谢谢明大,目前我们胶印机也没什么大问题,感觉不正常的是油墨易乳化,堆水胶,我想这不仅与水斗液有关,可能与油墨品质、水胶使用状况等都有关。目前我们要不断提升胶印的品质和生产效率,只能采用排除法一项项排除了。现在我们生产也在做一些数据记录,跟踪不同时期的润版液质量状况对印刷的影响,主观性比较强,如采用测试版检查感觉工程太大了。
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旧 2009-07-27, 20:34     #6
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默认 谢谢明大!

我们目前有胶印机8台,其中三台六色机是带UV装置的,UV机全部色组都印UV油墨,今天在一水斗液供应商交流时,他们指出我们的水斗液IPA太高了,我准备对不同比例的IPA进行质量跟踪,同时希望明大能指出UV印刷的水斗液与普通印刷的水斗液区别,要注意那些操作细节。谢谢
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旧 2009-11-01, 21:12     #7
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请教明大:什么原因导致我的润版液PH值无法达到最适合的数值5.0?
相关印刷条件:手动刚配制的润版液导电值为800左右,水斗液(博星S3010):3.0%,IPA:10%,温度:10度;用新买的已校正酸度计测得PH结果是5.6,自来水导电值200和PH值7.0;
备注:博星S3010说明推荐水斗液加2-3%,PH值4.6-5.2
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